周五下午匆匆忙忙去宁波,市场部反馈有四只“光立方”不亮,拿回来复查,有三个是亮的,属使用不当,仅一个是真的不亮。加上我们自查世博“风能概念风车”的大货样,如果大力一甩,头上的发电机容易脱落,总是不行的。电话里讲来讲去我总觉得讲不清楚,应该去一次当面切蹉。
新产品开发,是容易差一口气的,往往基本功能满足就叫成功了,其实七零八落的问题还很多。特别是工艺精度和产品的耐疲劳度问题,往往就差那么一口气,而那一口气是可以让生产商致命的。
风能概念风车,做出来很难,大家的心思都花到发电机,风叶轴承阻力以及空气动力学,电学上去了。及到产品形成,不是杆子松就是风叶上的印刷差,这本不是正式产品,只是小试成功,还有经复制扩散以后的中试问题。但厂方却会因为研发过程的艰辛和心理偏爱而饮糙也醉,我理解这一点,研发者总会因为基本面的成功儿陶醉的,而不介意其它枝枝丫丫的不是。我们的风车迎面吹没有问题,但向后一用力则易把发电机整体拔出。
厂方初听到问题时不以为然,认为那只是供人家玩玩的,没那么多的讲究。而我知道将来一旦到了市场里,只要有一个发电机脱落,就是一连串的麻烦事。消费者是不会理会研发过程的艰辛的,出了钱购买,当然不会接受一用就坏的结果。做产品我们必须站在消费者的立场上去想,换位一下,我们自己愿意出钱去买一甩头就掉的风车吗?
“细节决定成败”,但是说说和做起来完全是两码事,自己做和看人家做又是两码子的事,须得有人把关,而我就是公司的最后一个把关人。又明白研发者的心理与社会消费者的巨大区别,所以我是决不姑息产品有任何瑕疵的。听说厂方准备用胶水加强固定去解决问题,我不放心,经验告诉我:任何涉及力学的质量问题,不通过调整结构去解决,仅靠胶水粘接是不可靠的。
杜厂长父子显然接受了我的观点,他们说本来也是想通过强化结构来解决风车发电机的脱落问题,只是因为语言不同,我们没有理解。这不,当面一讲就立马清楚了。
我和厂方统一思想,“光立方”的问题也不能强调四只退货中有三只好的,不能责备消费者不会使用的,我们依然要在自身的生产管理上找原因。尽管说,四只“光立方”中只有一只是真的有些问题,那也够了,那就是“木桶”最短的一块板。我们必须找出原因,找出一般性的解决方案来,因为我们面对的是市场。
八年磨一剑,我是读着《大败局》这本书一路走过来的,这本书我曾推荐给公司的青年们看,现在也建议杜厂长父子看看。产品的质量问题是企业的生死线,不仅仅是商业信誉问题,还关乎我们市场部同志的精神状态。如果问题不绝,市场部会感到沮丧的。这次我临时决定去厂里抓质量问题,也有让市场部的同志们知道我重视的意思,和厂方签订一份整改提高的谅解备忘录,有利于维护公司市场部的士气。
关于产品质量的那口气很重要,把水从98℃烧到99℃是量变,谈不上差一口气的;但是从99℃烧到100℃却是质变,差的就是一口气。对于产品,我们要的就是那口气。满意百分百,是绝对不可以差这一口气的。
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